?。?)壓縮后空氣經(jīng)一總管并入14000m3h空分設(shè)備空冷塔中,由于該空氣已被冷卻到40,空冷塔的冷卻負土工布廠家荷并沒有增加太多,而進入精餾塔的空氣量增加,精餾潛力得到zui大程度的利用。
?。?)壓縮后空氣經(jīng)各級過濾器過濾,露點溫度達到-40,含油量<0110-6,達到儀表空氣的要求。為此,將此壓縮空氣配管進入儀表空氣管網(wǎng),以防止由于突發(fā)事故造成兩套空分設(shè)備停車后儀表空氣管網(wǎng)壓力低、系統(tǒng)無法安quan停車及開車的故障發(fā)生。
(5)將該壓縮空氣出口管配管至10000m3h空分設(shè)備精餾系統(tǒng),可以人造草坪補充部分空氣量,增加調(diào)節(jié)手段。
改造效果(1)兩臺小型空壓機于2004年7月安裝完成并一次試車成功,壓縮空氣并入14000m3/h空分設(shè)備的5400kW空壓機。經(jīng)過幾個月運行考核,設(shè)備運行狀態(tài)穩(wěn)定,操作方便,自動化控制程度較高。14000m3/h空分設(shè)備精餾塔精餾潛力得到了挖掘,出氧量較之以前增加了800m3/h,滿足了氣化爐用氧要求,解決了甲醇生產(chǎn)中的瓶頸問題。以年運行時間180d計,甲醇產(chǎn)量增加4320t/a.
(2)開車成功后,還可以在14000m3/h空分設(shè)備3200kW空壓機出現(xiàn)故障時為精餾塔提供務(wù)必的補充氣量,能夠與5400kW空壓機配合,盡快穩(wěn)定精餾工況,避免產(chǎn)生大的波動。
將5600kW空壓機壓縮空氣并入14000m3/h空分設(shè)備,液氧產(chǎn)量增加了90m3,液氬增加了100m3,液體累計經(jīng)濟效益為16萬元。(3)5600kW空壓機并入14000m3/h空分設(shè)備運行,氧氣的zui低產(chǎn)量為15000m3/h,其中3/5的氣量供甲醇系統(tǒng),生產(chǎn)甲醇2520t,2/5的氣量供合成氨系統(tǒng),生產(chǎn)合成氨1800t,獲經(jīng)濟效益100萬元。